卧式齿轮减速电机轴承承载不足改进
卧式齿轮减速电机轴承承载不足改进。是将原设计的轴环取消,在此处加装个单列球面滚子推力轴承,该轴承由轴套和轴环支撑,为避免该轴承承受径向力,在止推轴承的外圈与轴环之间留有1毫米间隙,以确保齿轮轴的径向力完全由径向调心轴承支撑。因此,综合考虑出产工艺的要求,将圆简转速控制在6.3r/min,同时更换损坏的轴承维持出产。解决措施:该同轴斜齿轮减速机无备件,制作此备件需要半年时间,因为此卧式齿轮减速电机已投入运行,考虑到出产对检验时间的制约以及齿轮减速电机制造周期,先是采取定的方法使减速性能维持出产。二是轴承寿命短,考虑到此齿轮减速电机的轴承在使用3个月的失效,简朴的更换轴承短期人可以维持出产。根据不同转速下所需的电机功率,依据机械设计手册,分别对该齿轮减速电机的各传动齿轮的强度和轴承寿命进行了计算,当筒体转速为5r/min时,计算的卧式齿轮减速电机各齿轮齿面接触应力均大于许用接触疲惫应力,其齿根弯曲除第轴齿轮外也大于许用弯曲疲惫应力,因此该齿轮减速马达各齿轮齿面接触强度和齿根弯曲强度均不能知足使用要求,以至于轴承寿命普遍偏低,尤其是承受轴向力的侧,寿命极低,轴承不能知足使用要求。卧式齿轮减速电机运行时产生严峻异声,提高观察发现其高速轴联轴器两半接手端面相碰,初步判定卧式齿轮减速电机轴承损坏,打开天孔检查发现,此卧式齿轮减速电机下箱体内侧靠主输入轴端有大量银色金属颗粒,确认了初步判定结果。
此卧式齿轮减速电机齿面形式为硬齿面,为进步其承载能力以及使传动平稳,三相异步减速电机齿轮全部采用斜齿轮传动,轴承选用双列调心球面滚子轴承,本次损坏的是轴承为第轴靠近主传动联轴器侧,轴承的两列滚子中仅有列严峻磨损,另列完好,从轴承损坏的状况来看,排除了润滑不良造成轴承损坏的原因,从齿轮传动看,因为是斜齿轮传动,因而会产生较大的轴向力,而损坏的滚子恰是承受此轴向力的列滚子,初步分析以为此轴承因受力过大而损坏的可能性较大,必需对该齿轮减速电机的齿轮及轴承进行校核。由此可以得出结论:齿轮减速电机选型过小,不能知足低速下传递功率的要求。该齿轮减速电机的润滑为强制稀油润滑,因此在上箱体上新制个润滑油孔,以确保对推力轴承的润滑,实践证实,经由改装后,轴承寿命延长了,尤其是第轴轴承,寿命进步较多,每二轴轴承是当筒体转速在较高转速下运行时,齿轮基本知足使用要求,因此,公道控制筒体转速可有效延长齿轮的使用寿命,从减速机生产厂家开盖检查的情况看,所有齿轮的啮合状态较好,齿轮未泛起任何失效状况,由此判断齿轮副是可以继承使用的。轴承损坏是由于轴承的承载能力达不到使用要求,导致轴承寿命短,这是轴承失效的根本原因。/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
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